某盐湖提锂企业现有年产2万吨碳酸锂生产线,因原吸附工艺采用传统固定床离子交换设备,存在运行间歇化、树脂利用率低、锂吸附效率不足、产品纯度波动等问题,导致生产线难以长期稳定满产,且碳酸锂纯度仅能维持在99.2%左右,无法满足电池级高端市场需求。为实现稳产提质目标,企业启动一期工程技改项目,引入连续离子交换设备优化吸附工艺环节。

工艺路线:

在“吸附”工序中,我司将原有固定床离子交换系统替换为多柱连续离子交换设备组,对接“净化除杂”后的盐湖卤水,实现锂离子的连续吸附与杂质离子(镁、钠、钾等)的高效分离。
技改后提升:
1. 树脂效率提高:同样树脂情况下,产能提高一倍。
2. 连续稳定运行:设备运行更稳定,停产时间减少80%以上。
3. 收率更高:收率提高10%左右。
4. 降低运行成本:吨产品纯水消耗节省30%,吨生产成本降低25%。
5. 自动化程度高:全自动化、程序化操作控制,保证设备连续稳定运行,还可根据工艺灵活调整旋转速度或调节流速。
6. 设备紧凑:占地面积小,易于安装在任何位置,且可灵活变更生产工艺流程。
本案例可在所有盐湖提锂、废旧锂电池回收提锂等碳酸锂生产项目中复制推广,尤其适用于“稳产提质”类技改场景。连续离子交换设备通过“工艺连续化、分离高效化、产品高端化”的技术优势,助力碳酸锂企业突破产能瓶颈、提升产品附加值,在新能源材料产业竞争中占据技术高地。